變頻器在煤礦通風機節(jié)能降耗上的運用
時間:2022-04-14 02:50:57
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摘要:通過分析礦井原通風機系統(tǒng)存在的問題,結(jié)合變頻器使用現(xiàn)狀提出增加變頻器來進行通風機系統(tǒng)改造,并從變頻器、節(jié)能器等設(shè)備選型、關(guān)鍵問題處理和變頻系統(tǒng)控制等方面進行了詳細闡述。
關(guān)鍵詞:變頻器;通風機系統(tǒng);節(jié)能降耗
通風機是煤礦生產(chǎn)過程中重要的供風、導風設(shè)備,在確保通風系統(tǒng)穩(wěn)定、防止瓦斯等有害氣體聚集和保障人員安全等方面發(fā)揮著重要的作用。為了保證井下安全,通風機需要長時間連續(xù)運行,而通風機所需電流、電壓較高,故通風機也是井下高耗能設(shè)備。通風機根據(jù)內(nèi)部風流流向分為軸流式和離心式2種,根據(jù)礦井實際需要選擇使用的是軸流式通風機,通風機電機采用起動電流較大的直起方式,且受到礦井環(huán)境和人為操作不當?shù)纫蛩氐挠绊?,通風機起動時對電網(wǎng)穩(wěn)定沖擊性較大,且會一定程度的降低通風機的使用壽命,對于保障礦井安全生產(chǎn)、降低生產(chǎn)成本和節(jié)能降耗極為不利。變頻器若應用于通風機可實現(xiàn)電機調(diào)速,還可有效降低電動機起動電流和電網(wǎng)波動對電動機的影響,這樣不僅可以有效地實現(xiàn)礦井通風機節(jié)能降耗,對于提升通風機使用性能和使用壽命也具有重要意義。鑒于此,礦井決定通過技術(shù)改造將變頻器應用到通風機上來實現(xiàn)通風機變頻調(diào)速和節(jié)能降耗。
1礦井通風機系統(tǒng)問題分析
礦井主通風機系統(tǒng)于1996年7月正式投入使用,所選用的通風機為可調(diào)式軸流式通風機,該通風機配備額定電壓和功率分別為6000V和2000kW的同步電機,起動方式為直起。經(jīng)過多年的資源回采,礦井開采水平逐漸向深部轉(zhuǎn)移,原通風系統(tǒng)已經(jīng)難以滿足礦井通風需要,目前存在的問題主要有:(1)通風機運行工況已經(jīng)接近特性曲線駝峰區(qū),即通風機運行狀況較差;(2)礦井通風系統(tǒng)與通風機吻合性差,通風機已經(jīng)難以滿足礦井通風系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性;(3)同步電機對供電電壓波動敏感性較強,且因外部因素導致的電網(wǎng)波動頻繁,通風機停機故障較多;(4)通風機電控系統(tǒng)落后,部分設(shè)備儀表顯示不準確,自動控制程度低,控制室人員無法掌握通風系統(tǒng)實時數(shù)據(jù);(5)隨著礦井資源的回采,采區(qū)不斷向深部轉(zhuǎn)移,造成通風系統(tǒng)除了滿足原通風場所外,還要擔負深部采區(qū)的通風任務,通風負擔較重;(6)通風機耗電較高,約占礦井用電的25%~30%,以往的通風機系統(tǒng)不符合礦井節(jié)能降耗的企業(yè)理念。因此對原通風機系統(tǒng)進行技術(shù)改造是礦井安全生產(chǎn)和管理的重要舉措。
2技術(shù)改造方案的確定
2.1設(shè)備的選擇
鑒于通風機系統(tǒng)運行現(xiàn)狀和井下通風需求,同時考慮到變頻技術(shù)在通風機系統(tǒng)上發(fā)揮的諸多優(yōu)勢,決定采用變頻技術(shù)對通風機系統(tǒng)進行技術(shù)改造。結(jié)合周圍礦井變頻器應用情況,最終確定采用高壓大功率變頻器對通風機電機進行無極調(diào)速。當前高壓變頻器主要有它控型和自控型變頻調(diào)速系統(tǒng)2種,前者屬速度開環(huán)控制,應用較少;后者可以有效解決電機失步和震蕩問題,故礦井選用自控型高壓大功率變頻器。結(jié)合國內(nèi)變頻器在通風機上的使用效果,同時結(jié)合變頻器選用應滿足純凈輸入特性、高功率因數(shù)和合理正弦波輸出等原則,決定選用ACS5000型變頻器,該型變頻器容量4500kVA,可通過可編程控制器(PLC)實現(xiàn)變頻器的自動控制,同時,配備的監(jiān)控系統(tǒng)可以對配電情況、風門狀態(tài)、變頻器輸出頻率、供電保護裝置、風量、風壓和通風機運行狀態(tài)等方面進行實時監(jiān)控,可實現(xiàn)通風機的閉環(huán)自動控制,大大提高了管理人員實時掌握通風機運行狀態(tài)的精度和準度,有利于維修人員正確判斷通風機系統(tǒng)故障和及時維修。變頻器主要由整流器、濾波器、控制器和相關(guān)電路組成,變頻器是一種利用半導體元件將工頻電源轉(zhuǎn)換成不同頻率的控制裝置。根據(jù)通風機電機轉(zhuǎn)速與供電電源輸入頻率關(guān)系可知,改變電機頻率和電壓可以實現(xiàn)改變電機的轉(zhuǎn)速,利用變頻器調(diào)控系統(tǒng)即可實現(xiàn)電機頻率的改變,進而實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速的改變,這樣可以通過調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速確保風壓符合礦井需求。節(jié)電器是基于電力、電子原理和集成芯片控制原理進行設(shè)計,將功率因數(shù)補償技術(shù)、微處理數(shù)字技術(shù)、變頻調(diào)速技術(shù)、調(diào)壓技術(shù)等融合在一起的自動控制裝置。考慮到原軸流式通風機使用年限較長,其運行特性曲線與礦井通風已不相符,且通風性能已經(jīng)難以滿足當前礦井通風需要,故決定采用AGF37.5-22.4-1FB型軸流式通風機代替原軸流式通風機。所選通風機還可有效解決電機絕緣和散熱問題。
2.2解決的關(guān)鍵問題
利用變頻器實現(xiàn)通風機的調(diào)速控制首先需要確定合理的控制方式和技術(shù),同時還要解決電機在低頻運行過程中出現(xiàn)的發(fā)熱問題。通風機變頻器采用DTC控制技術(shù),這樣可滿足變頻器在電網(wǎng)出現(xiàn)瞬間停電故障時變頻器能夠通過勵磁跟蹤實現(xiàn)對電機的實時控制,可有效預防以往因雷雨導致的通風機斷電事故;制定科學合理的控制技術(shù)來實現(xiàn)故障切換和反風控制,具體可從按要求配備雙回路供電系統(tǒng)、變頻器和電機采用“二拖二”互備方式,采用真空接觸式開關(guān)等方面進行確定。為了解決電機低頻運行發(fā)熱問題,所用電機匝間絕緣等級確定為H級,溫升確定為B級,采用強迫風冷對電機進行冷卻,通風機滿載時變頻器發(fā)熱量應約為75kW,配電柜外殼防護等級為IP42。
2.3變頻系統(tǒng)控制組成
變頻系統(tǒng)控制主要由高壓配電部分、低壓配電部分、變頻器部分和控制系統(tǒng)四部分組成。高壓配電部分主要指雙回路供電系統(tǒng),低壓配電部分主要指經(jīng)由變電所將高壓轉(zhuǎn)化為低壓作為低壓供電系統(tǒng)電源;根據(jù)要求選擇容量為4500kVA的ACS5000型變頻器,變頻器和電機采用“二拖二”互備方式,采用真空接觸式開關(guān)進行自動切換;控制系統(tǒng)是指采用可編程控制器(PLC)進行通風機運行狀態(tài)監(jiān)測、信息切換等。
3節(jié)能效果分析
經(jīng)過改造后采用AGF37.5-22.4-1FB型軸流式通風機,根據(jù)改造要求,通風機運行效率約為85%,根據(jù)礦井通風實際,選取通風機系統(tǒng)改造前原通風機運行工況點,其各種指標參數(shù)如表1所示。采用變頻器調(diào)速后,通風機運行效率為原功率的85%左右,即在通風容易和困難時分別為1224kW和1755kW,按照當前礦井用電價格計算,可節(jié)約電費94.6~135.7萬元/a,可見采用變頻器對通風機系統(tǒng)改造后的節(jié)能降耗效果顯著。變頻器單臺進價約為410萬元,可計算變頻器成本回收需要3.02~4.33a,變頻器平均使用壽命為10a,由此可知采用變頻器進行通風機系統(tǒng)改造在經(jīng)濟上是可取的。
4結(jié)語
礦井通過技術(shù)改造將變頻器調(diào)速技術(shù)應用于礦井通風機系統(tǒng),改善了通風機運行特性,提高了通風機起動平緩水平,且變頻器調(diào)節(jié)可實現(xiàn)PLC自動控制,操作簡單,省時省力,提高了通風機系統(tǒng)運行效率和可靠性,對通風機系統(tǒng)起到了較好的保護作用,有利于提高通風機的使用性能和使用壽命。
作者:韓靜 單位:太原學院
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