煤礦施工工藝研究
時(shí)間:2022-08-04 08:20:29
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南屯煤礦位于山東省鄒城市內(nèi),為解決礦井煤壁風(fēng)化及金屬網(wǎng)氧化銹蝕等問題,研發(fā)了一種礦井封閉用新型噴堵材料和施工工藝,并在礦井73上23上順槽進(jìn)行了試驗(yàn)及應(yīng)用,取得了較好的效果。
1概況
73上23上順槽布置于七采區(qū)北部,南鄰73上21工作面采空區(qū),北部為實(shí)體煤,平均煤厚5.38m;煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,施工長度1137m,采用錨網(wǎng)+鋼梯+錨索支護(hù),主要擔(dān)負(fù)運(yùn)輸、通風(fēng)及行人等服務(wù),是七采區(qū)的重要巷道。
2試驗(yàn)方案
2.1噴堵試驗(yàn)方案
由南屯煤礦掘進(jìn)二區(qū)組織實(shí)施,采用新型噴堵材料和施工工藝進(jìn)行噴堵試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)堵漏風(fēng)、封閉金屬網(wǎng)和防風(fēng)化等目的。采用在原有巷道支護(hù)結(jié)構(gòu)之上,對巷道煤壁進(jìn)行覆蓋的方式。其噴漿順序是先從一個(gè)方向噴一遍,接著再從另一方向復(fù)噴一遍,把煤壁裂隙和金屬網(wǎng)四周噴均勻;噴漿時(shí)堅(jiān)持先頂后幫,從上向下的順序進(jìn)行。
2.2噴堵試驗(yàn)配方及配比
73上23上順槽500m的巷道需要進(jìn)行噴堵,最初選取其中100m巷道,分別按不同的配比進(jìn)行分段噴堵試驗(yàn),剩余400m按試驗(yàn)確定出的最佳方案進(jìn)行實(shí)施。第1段30m巷道。首噴時(shí),水泥:環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=90:6:10,水膠比0.45;復(fù)噴時(shí),水泥:環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=90:3:10,水膠比0.45。第2段20m巷道。首噴時(shí),水泥:環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=85:6:15,水膠比0.40。復(fù)噴時(shí),水泥:環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=90:6:10,水膠比0.40。第3段20m巷道。首噴時(shí),水泥:環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=90:6:10,水膠比0.50。復(fù)噴時(shí),水泥:環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=90:3:10,水膠比0.50。第4段30m巷道。首噴時(shí),水泥:環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=85:3:15,水膠比0.45。復(fù)噴時(shí),水泥:環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=85:6:15,水膠比0.45。噴層厚度1~2段采用2~5mm,3~4段采用
3噴堵試驗(yàn)結(jié)果分析
(1)第一段試驗(yàn)中主要是試驗(yàn)以下幾個(gè)方面的問題:①在水膠比、快速噴漿復(fù)合料一定的情況下,試驗(yàn)噴漿界面處理劑加入設(shè)計(jì)配方的上、下限量時(shí),漿液的流動性、設(shè)備的出漿壓力、輸送距離、噴射高度、噴槍射出漿液的形狀等,比較兩者的差別;②試驗(yàn)水膠比的大小是否符合稠度要求,不同聚合物摻量對漿液粘度的差別;③快速噴漿復(fù)合料摻量是否合適;④噴漿參數(shù)的確定。從試驗(yàn)情況看,第一段采用的1、2配方,流動性1較2稍大一點(diǎn),不是特明顯;出漿壓力、噴射高度、輸送距離、出漿量都在設(shè)備技術(shù)參數(shù)范圍內(nèi),設(shè)備能滿足使用要求;水膠比合適,復(fù)合料摻加量基本合理;聚合物在6%時(shí)較3%時(shí)粘度大一些,掛漿液的效果更好。從噴漿效果來看,能覆蓋金屬網(wǎng)和煤壁,但噴層硬度和強(qiáng)度較強(qiáng),封閉效果好,密實(shí)性能有效的控制漏風(fēng),防止金屬網(wǎng)銹蝕。選取的噴漿參數(shù)較為合理。(2)第二段主要是試驗(yàn)水膠比降低后,通過提高復(fù)合料的摻量,檢驗(yàn)復(fù)合料對流動性的改進(jìn)情況,漿液硬化體的強(qiáng)度變化,同時(shí)試驗(yàn)設(shè)備各性能參數(shù)變化。采用3、4配方試驗(yàn)比較發(fā)現(xiàn),3配方較4配方流動性大,但噴漿厚度薄,噴層膠結(jié)性好,致密較硬,強(qiáng)度較高,光澤較暗,封閉效果好;4配方漿液流動性減小,設(shè)備出漿難度增大。(3)第三段主要是試驗(yàn)水膠比增大后,復(fù)合料的摻量不變,改變聚合物摻加量,試驗(yàn)流動性的變化及噴漿效果,觀察漿液硬化體的強(qiáng)度變化,同時(shí)試驗(yàn)設(shè)備各性能參數(shù)變化。采用5、6配方,膠結(jié)性較好,致密較硬,光滑、光澤較亮,封閉效果好。6配方流動性更好,出漿速度較快,光澤亮度更好,設(shè)備使用效果更好。(4)第四段主要是試驗(yàn)水膠比一定時(shí),改變聚合物摻加量,試驗(yàn)流動性的變化及噴漿效果,觀察漿液硬化體的強(qiáng)度變化,同時(shí)試驗(yàn)設(shè)備各性能參數(shù)變化。采用7、8配方,8配方較7配方膠結(jié)性更好,致密較硬,強(qiáng)度高、光滑、光澤較亮,封閉效果好,回彈量小,凝固快。7配方流動性更好,黏度較小,出漿速度較快,設(shè)備使用8比7效果好。由于以上配方及試驗(yàn)方案的選取都是在實(shí)驗(yàn)室優(yōu)化配比范圍內(nèi)進(jìn)行的,盡管試驗(yàn)有一定的差別,但基本都能滿足要求。綜合考慮漿液流動性,噴漿設(shè)備的噴射效果、噴層封閉性、密實(shí)度及硬化體的強(qiáng)度,以及與煤壁、技術(shù)材料的粘結(jié)強(qiáng)度等,最合理的材料配比為水泥:噴漿環(huán)保型界面處理劑:快速噴漿復(fù)合料=100:5~6:10,水膠比0.45~0.5。
4試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)用
按照試驗(yàn)、分析確定的噴漿配比,進(jìn)行了15個(gè)班次噴漿,完成巷道噴漿400m。檢測表明:實(shí)現(xiàn)封閉效果好,能覆蓋金屬網(wǎng)和煤壁,有效防止煤壁風(fēng)化和金屬網(wǎng)銹蝕現(xiàn)象。
作者:尹清濤 嚴(yán)九林 唐向新 單位:兗州煤業(yè)股份有限公司南屯煤礦